مدیرعامل نیروگاه شهیدسلیمی نکا به تلاش و پیگیری های انجام شده در خصوص حذف کامل سوخت مازوت و استفاده 100 درصدی از سوخت گاز اشاره کرد و گفت : با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از مشکلاتی که مصرف مازوت برای تجهیرات نیروگاه ببار می آورد، از سال گذشته رایزنی ها و پیگیری های زیادی انجام شدتا سهمیه گاز بیشتری به نیروگاه تخصیص یابد .
به گزارش اقتصاد شمال ،به نقل از روابط عمومی نیروگاه شهید سلیمی نکا ،محسن نعمتی در نشست خبری با نمایندگان رسانه های کشوری و استانی از طرح توسعه بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه نکا خبر داد و اظهار داشت: احداث نیروگاه جدید فرآیندی طولانی را می طلبد و ایجاد زیرساخت های لازم آن حدود 30 درصد هزینه را به خود اختصاص می دهد.
وی ادامه داد:بدلیل فراهم بودن این زیرساخت ها در نیروگاه نکا و با پیشنهاد و پیگیری های بعمل آمده، ما طرح توسعه بلوک سیکل ترکیبی در وزارت نیرو به تصویب رسید و مقرر شد در فاز اول اجرای این طرح دو واحد گازی جدید ارتقاء یافته نسل V94.2 که شرکت مپنا آنرا بطور کامل بومیسازی کرده، هر یک به ظرفیت 162 مگاوات و با هزینه ای بالغ بر 16 هزار میلیارد ریال احداث گردد.
نعمتی اظهار داشت: با اجرای این طرح، ظرفیت اسمی نیروگاه از 2214 مگاوات به 2538 مگاوات افزایش می یابد. در حال حاضر کار مطالعاتی آغاز شده و امیدواریم با همکاری همه مجموعه های ذی ربط این واحدها تا پایان سال آینده آماده راه اندازی گردد.
در این نشست که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور تشریح برنامه ها و فعالیتهای نیروگاه برگزار شد، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا ابتدا به جایگاه ممتاز نیروگاه نکا در صنعت برق اشاره کرد و گفت: این نیروگاه از دو بخش مستقل بخاری و سیکل ترکیبی تشکیل شده که به همراه دو واحد توربین انبساطی با 2214 مگاوات قدرت منصوبه تولید یکی از مهمترین سرمایه های ملی و از بزرگترین نیروگاههای کشور است که علیرغم گذشت 40 سال از عمر آن همه ساله در ارزیابیهای وزارت نیرو یکی از رتبه های برتر را در اختیار دارد.
رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت تولیدبرق نکا میزان تحقق انرژی تعهدی نیروگاه را در 10 ماهه سالجاری مطلوب ارزیابی کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 9 میلیارد و 850 میلیون کیلووات ساعت انرژی در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه تولید شد که از این میزان سهم واحدهای بخاری 81 در صد بوده است.
مدیرعامل نیروگاه شهیدسلیمی نکا به تلاش و پیگیری های انجام شده در خصوص حذف کامل سوخت مازوت و استفاده 100 درصدی از سوخت گاز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از مشکلاتی که مصرف مازوت برای تجهیرات نیروگاه ببار می آورد، از سال گذشته رایزنی ها و پیگیری های زیادی از طریق وزارت نیرو و همچنین طی نشست هایی با مسئولان ذی ربط استان مازندارن انجام دادیم تا سهمیه گاز بیشتری به نیروگاه تخصیص یابد .
وی افزود:این تلاش ها نهایتاً منتج به صدور دستور ریاست محترم جمهوری به وزارت نفت شد و خوشبختانه امسال سهم گاز در تولید انرژی با 10 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 77 درصد رسید که این امر خود بیانگر جهت گیری وزارت نیرو در جهت کاهش مصرف مازوت است.
مدیرعامل نیروگاه شهیدسلیمی نکا تاکید کرد: علاوه براین مذاکرات و مکاتباتی با شرکت پخش فرآورده های نفتی در خصوص تخصیص سوخت با کیفیت تری به نیروگاه انجام شدو برای کاستن از بار ترافیکی و افزایش ایمنی جاده ها پیشنهاد انتقال مازوت از طریق خط راه آهن به بندر امیرآباد را مطرح کردیم که با استقبال وزارت نفت و شرکت راه آهن مواجه شد.
نعمتی در بخش دیگری از سخنانش لزوم ارتقاء آمادگی نیروگاه برای تولید پایدار انرژی در فصول مختلف سال را ضروری دانست و گفت: به همین منظور همه ساله تعمیرات میان دوره ای در کلیه واحدهای بخاری، گازی و واحد بخار سیکل ترکیبی و همچنین براساس برنامه زمانبندی، نسبت به انجام تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واحدهای نیروگاه اقدام می گردد.
وی خاطر نشان کرد: در همین راستا واحد 4 بخاری از اول دی ماه از مدار خارج شد و به مدت 85 روز عملیات تعمیرات نیمه اساسی در آن انجام می شود، علاوه بر این به علت عمر بالای نیروگاه، فرسودگی تجهیزات و همچنین افزایش ضریب اطمینان در بهره برداری، لازم است که تعمیرات خاص، تعویض قطعات فرسوده و بهینه سازی تجهیزات واحدها را نیز در دستور کار خود داشته باشیم لذا در جریان تعمیرات واحد 4 بخار حدود 30 کیلومتر از لوله های بویلر تعویض می گردد.
مدیرعامل نیروگا نکا همچنین از اقدامات نیروگاه در زمینه بهینه سازی مصرف و صرفه جویی در مصرف آب خبر داد و افزود: تصفیه خانه نیروگاه فرسوده است و نیاز به تعویض دارد از طرفی انجام این کار مستلزم خروج همه واحدها می باشد که در شرایط فعلی بدلیل نیاز شبکه میسر نیست .
وی تصریح کرد: به همین خاطر از روش جایگزین استفاده شد و آب شیرین کن BWRO با بازدهی 2 میلیون لیتر آب در شبانه روز در مسیر ورودی آب خام چاهها به تصفیه خانه واحدهای بخار نصب و اردیبهشت ماه امسال به بهره برداری رسید.
نعمتی ادامه دد: این دستگاه قادر است کنداکتیویته آب چاه را از 1800 میکرو زیمنس بر سانتیمتر به 50 میکرو زیمنس بر سانتیمتر و TDS آب ورودی را از حدود 850 تا 900 میلیگرم در لیتر به 20 تا 30 میلیگرم در لیتر کاهش دهد.
مدیر عامل نیروگاه نکا یادآور شد: با آغاز به کار این دستگاه علاوه بر کاهش قابل توجه در مصرف مواد شیمیایی و زمان در مدار بودن تصفیه خانه اصلی، میزان برداشت آب مصرفی نیروگاه از چاهها در هر ماه 15 میلیون لیتر کاهش یافت که در طول یکسال رقم قابل توجهی است و کمک شایانی به ذخایر آب زیرزمینی می کند.
وی همچنین از پیشرفت پنجاه درصدی کار نصب آب شیرینکن اصلی نیروگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: بمنظور استفاده از آب دریا در چرخه مصرف نیروگاه و کاهش برداشت آب از ذخایر زیر زمینی، کار نصب آب شیرین کن SWRO( اسمز معکوس) با ظرفیت تصفیه 6 میلیون لیتر در طول شبانه روز در دستور کار قرار گرفت و مراحل اجرایی آن امسال آغاز شد.
نعمتی افزود: با توجه به اینکه تجهیزات خریداری و وارد گمرک شده، امیدواریم که تا تابستان سال آینده فاز اول آن با ظرفیت 2 میلیون لیتر در شبانه روز به بهره برداری برسد و اجرای کامل این پروژه سنگین نیاز به 45 میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد که در صورت تأمین تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد و نیاز نیروگاه بطور کامل برآورده می شود.
نعمتی در ادامه بهینه سازی مصرف و صرفه جویی در مصارف آب و بخار را از اولویتهای نیروگاه برشمرد و ادامه داد: نگرش استفاده بهینه از انرژی حاصل از بخار و انرژی الکتریکی و همچنین صرفه جویی در مصارف آب و بخار از سالهای گذشته در دستور کار نیروگاه قرار گرفته و کمیت های تحت عنوان صرفه جویی تشکیل شد.
وی عنوان کرد:یکی از جاهایی که می شد از اتلاف انرژی جلوگیری کرد، بازیابی و استفاده از بخار فلاش با روش نصب مبدل حرارتی در مسیر سیکل کندانسیت واحدهای بخاری بود که طراحی آن در داخل نیروگاه و ساختش در داخل کشور انجام و در واحد یک بخاری نصب شد که با نصب این مبدل در هر شبانه روز 246 هزار لیتر آب مقطر صرفه جویی شد.
نعمتی نیروگاه نکا را پیشگام نیروگاههای کشور در اجرای عملیات LTEواحدهای گازی V94.2 دانست و گفت: یکی دیگر از اقدامات مهمی که در سال موسوم به سال حمایت از کالای ایرانی در این نیروگاه انجام شد (LTE Life time extension ) یا افزایش طول عمر واحدها است که طبق استاندارد شرکت سازنده لازم است پس از یکصدهزار ساعت کارکرد در این واحدها انجام شود.
وی تاکید کرد: ولی ما این کار را با نگرش اتکاء به ساخت داخل و استفاده از تولیدات داخلی در این نوع توربینها انجام دادیم و خوشبختانه امروزه متخصصان توانمند داخلی ما در شرکت های مپنا، توگا و البرز توربین با خودباوری توانستند به تکنولوژی ساخت قطعات و پره های توربین و کمپرسور و سایر بخشها دست یابند و آنرا بومی سازی کنند و بدین ترتیب در شرایط تحریمی اتکاء ما به تولیدات شرکت زیمنس قطع شد.
وی در ادامه به اهتمام جدی و موفقیت نیروگاه در زمینه حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به بیگانگان اشاره کرد و گفت: از زمانی که شرکتهای اروپایی تأمین کننده قطعات از فروش قطعه به ما خودداری کردند ما با اتکاء به توانمندی و خلاقیت کارکنان خود با جدیت پیگیر ساخت داخل و استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی موجود در کشور شدیم و خوشبختانه تولیدکنندگان داخلی درخشان عمل کردند و توانستند قطعات مورد نیاز نیروگاه را به شیوه مهندسی معکوس و با کیفیتی خوب و قابل رقابت با مشابه خارجی طراحی و تولیدکنند.
نعمتی یادآور شد:از این طریق در 7 سال گذشته 1154 نوع قطعه مورد نیاز خود را به تعداد 44023 قلم تأمین کردیم و در سال های اخیرنیز این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه دادیم و از سال 1394 تا کنون 761 نوع قطعه با تیراژ 32313 عدد تولید و در واحدها نصب و یا در انبار نگهداری می شود لذا هرگز کار نیروگاه بدلیل فقدان قطعه متوقف نشد و با جهش خوبی که در این مسیر ایجاد شده دیگر برای تأمین قطعات نیروگاهی نگرانی وجود ندارد.
مدیرعامل نیروگاه در تأکید بر کیفیت و عملکرد بسیار مطلوب کالاهای ساخت داخل به مزیت مبدلهای خنک کننده تولید داخل در مقایسه با مشابه خارجی اشاره کرد و افزود: در واحدهای گازی افت تولید وجود داشت، در عیب یابی ها مشخص شد که مبدلهای حرارتی بخش خنک کاری ژنراتور دچار نقص شدند .
نعمتی در ادامه به نمونه هایی از پروژه های اجرا شده و برنامه های آتی نیروگاه در راستای افزایش بهره وری و ظرفیت تولید اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که می تواند در زمان استفاده از سوخت مایع منجر به محدودیت تولید گردد، استفاده از هیترها و مخازن سوخت مایع است به همین دلیل در سال جاری برای اولین بار و پس از حدود 4 دهه، همکاران ما عملیات سنگین لایروبی یکی از مخازن هفتاد هزار متر مکعبی و تعمیر هیتر کفی این تانک را در حالی که حدود یک میلیارد تومان برای انجام آن پیش بینی شده بود با یک چهارم این مبلغ انجام دادند و طبق برنامه این عملیات از اواخر اسفند ماه در مخزن دوم نیز اجرا خواهد شد.
نعمتی افزود: همچنین هیترفشارقوی شماره 7 که لوله های آن به بدلیل عمر طولانی سوراخ شده بود ، بطور کامل اقدام به برشکاری پوسته و تعویض لوله های داخل آن شد. این کار بدلیل ضخامت بالای فولاد و آلیاژ مخصوص آن کار سنگین و حساسی بوده که در سال جاری بدست شرکت پیمانکار داخلی و به کمک و نظارت کارکنان نیروگاه انجام شد که منجر به افزایش راندمان سیکل می شود .
وی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش 35 مگاواتی ظرفیت تولید نیروگاه در سال آینده خبر داد و گفت: با توجه به عمر بالای تجهیزات، بازدهی و ظرفیت تولید واحدها تا حدودی کاهش یافت.
نعمتی خاطر نشان کرد: در راستای بهره برداری بهینه از وضعیت موجود و افزایش ظرفیت و یا رفع موانع تولید واحدها و براساس مذاکرات و تعهد به وزارت نیرو مقرر شد، در صورت تأمین منابع مالی، چندین پروژه بهسازی و بازسازی از قبیل تعویض لوله های بویلر، لوله های سوپرهیت، تعویض دیواره بویلر و استفاده از بخار فلاش در واحدهای بخاری و همچنین تعویض سیستم کولینگ و فید پمپهای واحد سیکلترکیبی با هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد ریال تا پایان خرداد ماه سال آینده اجرایی گردد.
وی گفت: بدین ترتیب محدودیت های تولید بر طرف شده و در سال آینده ظرفیت تولید واحدهای موجود نسبت به امسال حدود 26 مگاوات افزایش می یابد.
مدیر عامل نیروگاه نکا با بیان اینکه همچنین در راستای افزایش ظرفیت نیروگاه پیگیر هستیم ، اظهار داشت : راه اندازی 2 واحد توربین انبساطی هریک با ظرفیت 9.4 مگاوات است که از سالها قبل در نیروگاه نصب شد ولی شرکت سازنده به دلایل فنی تاکنون آنها را راه اندازی و تحویل نداده است اما ما با اتکاء به تخصص و توانمندی همکاران خود به وزارت نیرو قول دادیم که در صورت واگذاری کار به نیروگاه تا تابستان سال آینده حداقل یک واحد را راه اندازی و به شبکه برق کشور متصل کنیم.
گفتنی است پیش از برگزاری نشست خبری به منظور آگاهی و آشنایی بیشتر خبرنگاران و اصحاب رسانه، فیلم هایی در خصوص معرفی نیروگاه و فرآیند نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و تولید انرژی و لزوم مدیریت مصرف در نیروگاه به نمایش درآمد، وکارشناسان نیروگاه به تشریح چرخه تولیدبرق و فرایند پیچیده تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی پرداختند و به پرسش های مطروحه پاسخ دادند.
در پایان این نشست نیز خبرنگاران ضمن بازدید از تأسیسات نیروگاه بخار و استماع توضیحات کارشناسان از نزدیک با نحوه فعالیت کارکنان و مراحل تولیدبرق و بخصوص روند تعمیرات نیمه اساسی واحد 4 بخار آشنا شدند.